浮选药耗下降3.5%,絮凝剂消耗降低3%,精煤产率达1.56%……一组组亮眼数据,勾勒出鲁西矿业新巨龙公司深耕选煤领域精益管理、推动降本增效的显著成效。
今年以来,该公司不断深化“六精六提”融合管理,落实精益成本费用管控举措,锚定选煤降本核心环节,以“诊疗思维”精准把脉问效,通过“精准体检、靶向调控、闭环提效”的系统举措,把精细化管理落到实处,以精益管控的扎实成效书写高质量发展答卷。
精诊介质系统 科学施治提效益
重介系统作为选煤生产的关键环节,其运行效率与介质管控水平直接影响生产成本与洗选质量。“我们以‘精诊细治’的思路,对重介系统开展专项‘体检’,不断优化细化流程标准,实现了介质消耗与系统运行成本‘双下降’。”选煤厂生产负责人万光显介绍。

他们通过优化脱介筛喷水量与喷水方式、精准调整磁选机磁偏角,让介质脱除与回收更高效,同时细化介质验收与净化回收全流程标准,完成两台磁选机减速机及传动链条升级改造,从设备与流程双维度夯实介质管控基础。一系列科学施治的举措,让尾矿带介指标优于控制标准50%以上,介质消耗与系统运行成本实现同步下降,年可节约介质费用20余万元,为重介系统高效低耗运行筑牢保障。
精研浮选工艺 精准调剂增效能
浮选环节是选煤厂材料费管控的重点领域。“浮选药剂加少了,精煤回收率上不去,反之,药剂加多了不仅浪费成本,还会影响后续流程。”选煤厂浮选司机刘大江介绍说。

该公司坚持“质量为先、效能为要”,以精准化管控推动浮选药剂高效利用,在保障洗选质量与精煤回收率的前提下,深挖降本潜力。他们依托智能化浮选监测系统实现生产数据实时在线采集,先后开展11次煤泥小浮选及分布释放试验,全面探究浮选加药系统运行规律,精准挖掘工艺优化空间。技术团队通过反复调整药剂配比、优化加药点位,结合数据建模分析智能终端采集的运行指标,比对不同工艺参数下的浮选效率,最终摸索出适配不同煤质特性的最优药剂添加方案,实现浮选环节“精准用药”。经科学调控,浮选药耗同比下降3.5%,洗选效率与产品质量同步提升,年节约成本达400余万元,以工艺的微优化撬动降本增效的大效益,实现提质与降本的双赢。
精控絮凝投加 精细管理保平稳
浓缩池的高效稳定运行是选煤生产连续性的重要保障,絮凝剂的精准投加则是浓缩池管控的核心要点。“我们就是要从细微处挖潜力、从精准处抓管控,将精益管理理念融入絮凝剂使用全流程,让每一分投入都发挥最大价值。”选煤厂厂长潘超介绍说。

立足浓缩池高效稳定运行需求,他们依托智能化数据采集分析系统,开展絮凝剂沉降专项试验,通过对沉降数据的实时监测、反复比对与精准分析,科学确定最佳加药量标准,形成标准化 “诊疗方案”,既杜绝了药剂浪费,又避免了过量投加带来的设备负荷问题。优化调整后,絮凝剂消耗下降3%,年节约药剂成本约14万元,浓缩池系统运行更平稳,能耗管控更精细,为选煤生产的连续高效运行提供了坚实支撑。
从对生产系统的精准“体检”,到针对性的科学“施治”,再到全流程的精益管控,新巨龙公司把创新创效落实到每个工作环节,以扎实举措持续深挖内潜、提质增效,充分彰显了新巨龙公司全员践行“六精六提”、深耕精益管理的责任与担当。
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