伊新煤业:“十指攥拳”绘制降本增效“新图景”
走进新疆能化伊新煤业,一股精打细算之风扑面而来。
调度室内,生产数据跃然屏上;机修厂里,修复锚杆、焊接五连钩、制作线缆架,一派火热景象;井下现场,修复再用的材料重返岗位……一场全员参与的降本增效攻坚战全面打响,锚定“降本、创效”2大目标、聚焦54项具体措施,直指商品煤量900万吨、盈利能力持续向好的年度硬指标。
攥指成拳激活“源动力”
完成硬指标,必须有坚实的顶层设计和制度保障作为支撑。
伊新煤业严格遵循“1268”体系要求,践行“集大成促小成、积小成为大成”经营理念,以年度生产经营指标为核心抓手,分专业、分层级制定降本增效目标,构建清晰的“13583”降本增效目标责任体系,将全年54项核心任务层层分解,形成“千斤重担大家挑、人人头上有指标”责任网络。

在主线引领上,通过反向推演成本构成,从最终利润目标倒推至每一个生产环节,精准锁定制约生产经营的痛点与难点。通过对采掘、运输、提升等主要耗能环节的倒逼分析,摸清设备空载率数据以及峰谷电价利用效率,迅速制定避峰填谷作业计划和设备联动启停方案,节省电费4万余元。
在清单管控上,按职责业务划分生产经营指标体系,建立降本增效责任清单,责任到人、明确措施、精准考核。配套建立“一表一图一清单”的推进机制和月度例会督办制度,压实矿、专业、区队、班组、岗位五级目标责任主体,将生产经营指标体系纳入降本增效目标责任考核,将各项降本增效指标和数据落实到财务账面上,让每一项任务都有时间表、路线图和责任人,实现全过程闭环管控。
截至2月末,商品煤销量同比增加8.5%,增收千万余元,吨煤完全成本同比下降6元,存量资产盘活创效近14万元,资金创效30余万元。
自主改造省出“真效益”
如果说精益管理是“节流”,那么自主改造就是实实在在的“开源”。
制氮系统作为矿井防灭火体系的核心组成部分,在抑制煤自燃、降低火灾风险、保障矿井安全生产中发挥着不可替代的作用。原有设备使用年限长,管路实际输送效率降低。该公司通过前期调研、会商、研究,集思广益,决定对制氮系统进行扩容改造升级。
地面制氮机车间改造工程涉及大型旧设备外运和新设备安装。新设备体积庞大、重量超限,原本计划厂家到场指导、协助安装,但因特殊原因需推迟到达。
时间就是生命安全的保障,伊新煤业决定“撸起袖子,抢抓时间,自己的活儿自己干。”
“厂家不来,我们就不干了?不仅得干,还要干得漂亮!”承接改造的职工们暗自较劲。
他们利用废旧钢管和自主加工的万向轮,设计制作“门式”立体移动起吊架,解决了有限空间大型设备自移搬运的燃眉之急。凭借丰富的一线经验,施工人员不仅将新设备完好安装到位,还超前考虑,一次性完成设备基础台施工,避免二次施工浪费。

该工程较同类外包工程提前7天竣工,节约工程安装费30余万元,产生的安全效益不可估量。
经测试,该项目实现地面集中安全高效制氮,最大制氮能力由800Nm³/h提升至2000Nm³/h,纯度达到了98%以上,有效解决制氮能力不足、缓解防灭火压力等问题,同时大幅提升运维效率,实现智能化无人值守。
群策群力啃下“硬骨头”
省下的就是赚到的。如果说地面工程是技术的展示,那么井下主运皮带回撤工程,则是伊新煤业责任与担当的试金石。
他们实地勘察巷道环境、设备分布等情况,针对井下巷道空间狭小、存在部分积水、设备体积大等难题,反复研讨、优化。
找专业队伍,就得花钱。要想省钱,就得自己干。
“咱把各专业拢起来,不就是专业队伍,干!”伊新煤业副总工程师姬伟回忆道,“那几天,大家伙儿的衣服就没干过,但没人抱怨一句。”
伊新煤业组织专人,倒排工期、排定班次、明确分工,回撤工程正式开始。

他们提前清理巷道内杂物、浮煤,撤除通道顶帮障碍物,排空区域积水,打造宽度不小于1.2米安全作业空间。标记设备连接点、固定螺栓位置,让拆解尺寸符合巷道几何尺寸要求,根据现场有限空间,利用铲板车配合手拉葫芦撤除设备及备件,尽最大能力保持设备完整程度,避免后期设备重组带来的重复施工,提高了回撤效率。
凭着这股拼劲和韧劲,原计划10天左右的工期,他们仅用6天就完成了设备的高效、安全、清洁回撤,节省费用约45万元。
(未经授权禁止转载)